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        基于PDCA循環(huán)理論解決浴巾漿紗質量問題的實踐

        2013-12-09 14:28:57 來源:中國紡織信息網(wǎng) 作者:董君亞質檢

                摘要:

                運用PDCA循環(huán)理論開展?jié){紗QC小組活動,通過認真執(zhí)行4個階段的任務,成功解決了在高速噴氣織機上生產涂料印花浴巾所碰到的問題,為毛巾行業(yè)的現(xiàn)代化管理做出了積極的探索。

        關鍵詞:質量管理;循環(huán)理論;漿紗;毛巾;小組活動

         

                PDCA循環(huán)又叫戴明環(huán),是美國質量管理專家戴明博士提出的,它是全面質量管理所應遵循的科學程序[1-2]。PDCA是英語單詞Plan(計劃)、Do(執(zhí)行)、Check(檢查)和Action(處理)的第一個字母,PDCA循環(huán)就是按照這樣的順序進行質量管理(見圖1)。在質量管理中,PDCA循環(huán)得到了廣泛的應用,并且取得了較好的效果,因此有人稱PDCA循環(huán)是質量管理的基本方法[3-4]。

                本文以漿紗企業(yè)QC小組運用PDCA循環(huán)理論解決雙層涂料印花浴巾生產中所碰到的問題

                進行分析。

         
         

                近期,漿紗QC小組對兩臺津田駒噴氣織機上機的涂料印花浴巾試驗上機發(fā)現(xiàn)織造質量不穩(wěn)定、效率達不到規(guī)定要求。經(jīng)過初步診斷,擬按照PDCA循環(huán)理論開展小組活動,經(jīng)過報批和廠領導研究,最終同意此次活動的開展并提供了各種保障措施。

                1 P階段(計劃)

                這個階段是決定質量管理的目標和怎樣實現(xiàn)目標。

                1.1 課題選擇及現(xiàn)狀分析

                此次針對的浴巾品種地經(jīng)紗為29.2 tex原棉單紗,因為非強力原因斷線,出現(xiàn)織疵;并且易出現(xiàn)打斷緯紗造成邊疵的現(xiàn)象,嚴重影響織造效率及產品質量。毛經(jīng)紗為18.2 tex純棉單紗,根數(shù)在1200根(軸寬210cm),覆蓋系數(shù)、上漿濃度較低,實現(xiàn)上漿均勻、漿膜完整、貼服毛羽的難度較大,紗線漿紗易產生滑移、游動,也易出現(xiàn)斷紗、起毛不齊等質量問題。當時公司已接到的生產計劃量較大,將正式投產大面積上機,而且交期安排時間有限,擺在面前的任務是快速保質地完成改進工作。

                1.2 確定目標

                小組把目標鎖定為攻克高速噴氣織造雙層毛巾品種時出現(xiàn)的相關問題,主要為毛經(jīng)18.2 tex、地經(jīng)29.2 tex原棉單紗斷線、毛經(jīng)起圈不齊及邊疵等相關質量問題,將織造效率提高到92%以上。

                1.3 原因分析

                地經(jīng)29.2 tex原棉紗線5400根(軸寬215 cm),經(jīng)密較高。如果上漿偏大、被覆過量易造成打斷緯紗(織造時地經(jīng)過于硬,容易在交織時磨斷緯紗),出現(xiàn)邊疵或影響毛經(jīng)起圈,甚至影響到后處理;如果上漿偏小、被覆不足或上漿不均易造成耐磨性、柔韌性不足,達不到高速毛巾織機的織造要求,易產生斷線[5-6]。雖然該毛巾品種的地經(jīng)張力遠大于普通織布機的經(jīng)紗張力,但是經(jīng)過分析,在此斷線非強力原因所致,屬于耐磨性不足。

                毛經(jīng)18.2 tex單紗約1200根,對寬幅高速漿紗機來講,其漿槽覆蓋率僅有9.8%,較漿紗要求的最低覆蓋率相差較大,上漿過程中易出現(xiàn)滑移游動。因此,導致漿膜的完整性較差,強力和毛羽未達到織造的要求,同時也使得部分織軸織造時出現(xiàn)紗線相互糾纏的打綹現(xiàn)象。

                1.4 制定對策

                (1)針對地經(jīng)上漿粗糙或耐磨性、柔韌性不足的問題,制定對策為:漿料配方采用低黏度變性淀粉加少量固體丙烯類漿料,提高上漿濃度;漿紗工藝采用偏高壓上漿,94℃上漿,外加后上蠟、濕分絞,壓漿方式為雙浸雙壓,回潮率控制在8%左右,

                ( 2 ) 針對毛經(jīng)紗覆蓋率過低, 易出現(xiàn)滑移游動的問題,制定對策為:毛經(jīng)通過分條將經(jīng)軸寬度縮到1.2m~1.5m,有效地調整了覆蓋率。減小整經(jīng)張力,有效地改善上漿條件。

                (3)針對毛經(jīng)成膜不完整、毛羽較多,以及部分織軸織造時出現(xiàn)紗線相互糾纏、打綹的問題,制定對策為:在原工藝淀粉漿配方的基礎上調整中黏度變性淀粉的比例,添加少量的丙烯酸類漿料,以改善成膜性、貼服毛羽、增加強力,并使紗線達到規(guī)定范圍的柔韌度。使用適量后上蠟,停止使用壓紗輥,減小各區(qū)張力,保伸以利于織造。

         

                2 D階段(執(zhí)行)

                這個階段是嚴格按照計劃規(guī)定的目標和具體方法去做實實在在的質量管理工作。由部室經(jīng)理牽頭協(xié)調、車間主任主抓、質檢員和工藝員具體執(zhí)行。

                毛經(jīng)通過分條整經(jīng)將經(jīng)軸寬度縮到1.2 m~1.5 m,有效地調整了覆蓋率,整經(jīng)卷軸密度達到0.38 kg/dm3,改善了上漿條件。在原工藝1000 L淀粉漿配方的基礎上減2 kg淀粉,添加1.5 kg丙烯類漿料,改善成膜性,貼服毛羽,實現(xiàn)毛羽減少50%以上,并使紗線達到了規(guī)定范圍的柔韌度。使用80 m/min的后上蠟,停止使用壓紗輥,減小各區(qū)張力(漿槽、烘燥由伸長控制改為張力限制調整控制,卷取張力設定要求滿足卷軸密度0.4 kg/dm3 以內,總伸長小于1% )可有效地實現(xiàn)保伸,改善毛經(jīng)的起圈效果,減少斷紗。

                地經(jīng)采用低黏度變性淀粉代替中黏度淀粉,使用少量固體丙烯類漿料,提高上漿濃度(約提高1%~1.5%),工藝上采用偏高壓上漿,外加后上蠟、濕分絞,漿槽溫度94℃,采用雙浸雙壓上漿,漿紗回潮8%。最終達到了理想的柔韌度,漿膜較完整,耐磨性提高35%,強力增加40%,有效地改善了地經(jīng)的斷線,提高了織物質量。

         

                3 C階段(檢查)

         
         

                此階段是檢查D階段是否完成了P階段的目標,是否達到了預期的效果。針對跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,通過多次對漿紗配料、漿紗工藝以及對整經(jīng)過程的改進,最終漿紗車速達到90 m/min以上,運行良好。

                織造效果如表1所示。織造織疵大量減少,織造效率達到94%以上,在短時間內超計劃解決了問題,圓滿地完成了我們的QC活動及生產任務,得到了領導及織造車間同行技術人員的認可。

         

                4 A階段(總結)

                這個階段叫作處理階段,也叫作總結階段。對于從D階段中找出的成功的經(jīng)驗或失敗的教訓,要進行納入標準和總結遺留問題兩個工作步驟。是經(jīng)驗就納入標準化;是教訓就作為遺留的問題,轉入下一個循環(huán)去解決。

                4.1 制定鞏固措施

                通過本次QC活動,小組成員在白坯織布漿紗理論結合毛巾漿紗理論的基礎上,研究出適合該品種在高速毛巾織機上生產的方法,提升了我們毛巾漿紗的水平。為更好地鞏固本次QC成果,我們提出以下措施:

                (1)將本次活動各工藝參數(shù)形成表格和圖標,便于大貨生產過程中員工的操作。

                (2)繼續(xù)通過PDCA循環(huán),不斷地加強、深化,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,以逐步優(yōu)化該品種的生產工藝。

                (3)發(fā)展、擴大小組成員,鼓勵勤奮好學、勇于研究的員工加入QC小組,以便解決更多的問題。組織成員加強對漿紗及紡織行業(yè)理論知識的學習,使其在理解原理的基礎上有能力辨明操作方向,以便面對將來所出現(xiàn)的各種問題。

                4.2 總結遺留問題

                回顧此次QC小組的活動,雖然取得一些效果,但仍沒能做到盡善盡美,還存在一些細節(jié)上的問題有待進一步地優(yōu)化,例如:漿紗機出現(xiàn)的氣壓不穩(wěn),操作工面對影響漿紗質量的細節(jié)問題發(fā)現(xiàn)能力不足等,都對我們穩(wěn)定織軸質量造成了一定影響。對此,我們漿紗QC小組將在以后的工作中逐步攻關,積極努力地來完善自我。

                5 結論

                PDCA循環(huán)作為科學的管理程序,4個階段是相輔相成,缺一不可的,是把質量管理工作推向標準化、規(guī)范化工作軌道的金鑰匙。漿紗QC小組成功運用PDCA循環(huán)理論解決了涂料印花浴巾生產中所碰到各種問題,既保證了訂單的順利生產,又增添了企業(yè)的活力。我們將一如既往地為毛巾行業(yè)的現(xiàn)代化管理體系建設進行積極探索。

         

        參考文獻:

        [1] 王毅.紡織企業(yè)管理基礎[M].第三版. 北京:中國紡織出版社,2008:254-256.

        [2] 焦勝利.全面質量管理的新變量[J].企業(yè)管理,2005,(11):26-27.

        [3] 郭桂柱.談QC小組推動PDCA循環(huán)的問題與對策

        [J].華北電業(yè),1998,(17):29-30.

        [4] 蔡意達,盛雅蓉. QC小組活動中的PDCA循環(huán)[J].電子質量,2009,(1):42-44.

        [5] 王國立,毛雷.毛巾織物漿紗工藝的優(yōu)化[J].棉紡織技術,2010,38(7):57-58.

        [6] 毛雷,王國立.毛巾織物漿紗中的幾項節(jié)能減排措施[J].棉紡織技術,2011,39(7):35-36.

        (作者單位:亓林敏,濱州市紡織纖維檢驗所;毛雷,鹽城紡織職業(yè)技術學院;王國立,孚日集團股份有限公司)

         

        (中國纖檢雜志)

         

         

         

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